宁江辉在检修设备。
清晨6点,义煤新安煤矿井口,45岁的机电二队班长宁江辉裹紧工装,肩背检修工具包坐上通往井下的猴车。千米井下,15150工作面的永磁滚筒旁,他蹲下身,指尖拂过冰冷的金属外壳,仔细检查每一处接线端子,轻声念叨:“38℃,正常。”
这一幕是宁江辉23年井下机电检修工作的日常。而这份日复一日的坚守,正是“河南煤炭大工匠”责任与担当的生动诠释。
不惧技术升级挑战
从青涩学徒到技术骨干,宁江辉的职业生涯,是一段不断挑战自我、超越自我的奋斗历程。
面对智能化设备应用带来的技术挑战,他主动出击,买来专业书籍,刻苦钻研PLC编程、变频控制等新技术。他带领班组率先掌握了永磁滚筒、自动化变电所等新型设备设施的运维技能,成为大家公认的“机电活字典”。
该矿推行“机电设备全生命周期管理”模式,宁江辉牵头制定《井下电气设备巡检标准化手册》,创新采用“三色预警”制度(绿色正常、黄色预警、红色停机),将设备故障率降低了40%,每年减少因故障导致的停产时间超过300小时。
“设备就像战友,你对它用心,它才会对你负责。”宁江辉凭借严谨务实的态度,带领班组连续5年实现“零事故、零违章”,被河南能源集团评为“安全示范班组”。
一次次破解生产难题
作为矿上机电系统的技术骨干,宁江辉一次次扛起破解生产“卡脖子”难题的重任。
2017年,作为无人值守变电所改造项目的主要负责人,宁江辉主导了井下5个变电所及泵房的自动化升级。他带领团队通过加装远程监控模块和智能保护系统,实现“地面一键启停、故障自动报警”,减少值守人员12名,年节约人工成本80余万元。这项创新成果在河南能源集团内广泛推广应用,为煤矿的智能化转型树立了典范。
2024年12月,面对15150工作面永磁滚筒安装中的复杂地质条件和通信信号减弱问题,宁江辉创新提出“信号箱基站级联方案”。该方案在沿线每隔300米加装中继设备,使信号传输稳定性从60%提升至99%,提前15天完成安装调试,保障了工作面如期投产,单月提升煤炭运输量超过2万吨。
凭借过硬的技术和创新思维,宁江辉已牵头完成7项大型改造项目,解决了多项制约生产的难题,为矿井创造直接经济效益超千万元。
保持24小时待命状态
“关键时刻得冲得上去。”宁江辉是这样说的也是这样做的。2022年9月的一个雨夜,16区二回路突发越级跳闸,导致西区全面停电。宁江辉独创“直流耐压间隙放电检测法”,带领电工携带监听设备徒步排查8公里电缆,在第二天凌晨3点锁定两处故障点。他顶着淋水和粉尘,跪在泥水中接线作业,连续奋战20小时,最终恢复供电,避免了因停产导致的一系列问题。
多年来,宁江辉始终保持24小时待命状态,累计处理电气设备疑难故障200余次,挽回经济损失约330万元。他整理的包含200余个故障案例的《井下电气故障诊断手册》,已成为该矿职工人手一本的工具书。